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羅茨風機出口堵塞電流有什么變化_羅茨鼓風機

時間:21-02-08  來源:錦工羅茨風機原創(chuàng)

羅茨風機出口堵塞電流有什么變化:回轉窯窯試題庫

  6、增濕塔規(guī)格為ф9.5*39m,最大噴水量為45t/h。

  7、停窯后應一次風機運行4小時,再開事故風機運行4時,以冷卻保護燃燒器。

  8、 1502TDF爐的規(guī)格為ф7.4*27.1m,有效容積為835m3.

  9、 1516液壓擋輪油泵工作時的油壓應在4-6Mpa,不應超過8Mpa.

  10、羅茨風機啟動前應現(xiàn)場打開排空閥,待風機運行平穩(wěn)后打開相應閥門,再現(xiàn)場關閉排空閥。

  1、窯的斜度用其傾角的正弦值(sinα)表示,其值為sinα=3.5%。

  2、窯傳動采用單頭雙入軸傳動,有主傳動和輔傳動兩部分。其中主傳速度為0.396-3.96r/min, 輔傳速度為11.45 r/min.主傳減速機速比為30.876,輔傳減速機速比為30.729,主傳功率為630KW,輔傳功率為75KW.

  3、輪帶重量為2*46噸及1*58噸.

  4、窯筒體采用鍋爐用碳素鋼板20g卷制而成,自動焊焊接。壁厚一般為28mm,燒成帶為32mm,輪帶下方為75/80mm,輪帶下到跨間有42/55mm的過渡節(jié)。

  5、窯頭冷風套是用于冷卻窯頭護板的非工作面。

  6、我公司的回轉窯窯頭采用鋼片密封,共有272塊,窯尾采用石墨塊密封,共有30塊。

  7、輪帶與筒體墊板間的間隙由熱膨脹量決定。

  8、窯體的上行、下滑速度約為2-3mm/h,上行速度在擋輪油站換向閥電磁鐵不帶電情況下,由微量柱塞泵流量調節(jié),下行速度在換向閥帶電閥體打開的情況下,由節(jié)流閥流量調節(jié)。

  9、擋輪液壓站油缸上、下移動行程大小取決于限位開關的位臵。

  10、擋輪上、下游動的行程為±10mm,達到±15mm時系統(tǒng)報警,達到極限行程±30mm時系統(tǒng)停止運行。

  11、擋輪油站油壓的正常值為4-6Mpa,不應超過8Mpa;當油箱溫度低于10℃時加熱器自動開啟,當油箱溫度高于35℃時加熱器自動停止。

  12、在擋輪油站系統(tǒng)中,為了防止節(jié)流閥和回油管路的堵塞,在回油路上設有精過濾器,油箱內設有吸油過濾器。

  13、窯筒體燒成帶及中間擋輪帶附件的筒體溫度日常應控制在380℃以下,偶然可達到410℃,超過415℃時應查找原因進行相應處理。

  14、紅窯是指耐火磚的脫落或被磨得很薄。

  15、短期停窯時盤窯不及時會造成窯體中心線彎曲,通常凸向部分朝下。

  16、托輪、擋輪軸承潤滑是用460#中負荷齒輪油。

  17、輪帶的材質為ZG35SiMn,窯頭、窯尾護板的材質為ZGCr26Ni12,托輪、擋輪的材質為ZG35CrMo,托輪襯瓦的材質為ZQAL9-4,托輪軸的材質為45號鋼,傳動小齒輪的材質為42CrMo,傳動小齒輪軸的材質為35CrMo。

  18、回轉窯的護板分布在窯頭與窯尾,其中窯頭護板共有54塊,窯尾護板共有18塊,形狀及結構不同;輪帶與筒體間的墊板每擋托輪有24塊,對應擋鐵有48塊,墊板的質量I、III擋相同,與II擋不同。

  三、判斷題

  高溫風機輔傳電機能使風機在靜止狀態(tài)起動。(×)

  回轉窯主輔傳切換時,無論是主傳換輔傳,還是輔傳換主傳,都要等窯完全停穩(wěn),力矩完全清潔消除后方可進行操作。(√)

  新窯點火前,窯內要鋪適量熟料,從窯尾向窯頭鋪20-30米,厚度為150mm。(×)

  為不使火焰沖刷窯皮,回轉窯燃燒器不宜水平放臵,其中心線與水平線應有適宜夾角。(×)

  窯電機電流和功率消耗不僅提供了煅燒情況,也提供了結皮狀況。(√)

羅茨風機出口堵塞電流有什么變化:羅茨風機電流過高的原因是什么?

  在我們使用羅茨風機的期間,有時候會出現(xiàn)電流過高、電機過載的情況。那么電流過高、電機過載的原因是什么呢?讓我們來分析一下。

  1、潤滑油不足

  如果羅茨風機的潤滑油不足,風扇在沒有油的情況下工作,會增加葉輪失效摩擦和齒輪磨損,這樣會增加電機負載并加速消耗。

  2、錯誤操作

  在操作時,電流過載也是一個問題。比如,反向安裝止回閥并且閘閥未打開,這種操作可能導致電動機瞬間燃燒。因此我們應該在操作期間根據(jù)規(guī)定進行,不要隨便操作造成不必要的麻煩。

  3、管道堵塞

  由于管道堵塞,風扇出口不平穩(wěn),風不熄滅,壓力上升,電機引起超壓過載,從而導致羅茨風機電流表上升。

  4、風扇本身的問題

  風機廠有自己的質量問題,安裝風扇時,許多部件的間隙比較差,這將導致額外的摩擦。此外,某些部件可能會損壞,增加電機負載,保險絲熔斷。

  電流過高,羅茨風機電機處于過載狀態(tài),不管是風扇本身原因還是操作錯誤。在日常生活中,為了避免羅茨風機故障,我們應該遵循正確操作。在我們使用過程中,應做好對羅茨風機的檢查和維護。

羅茨風機出口堵塞電流有什么變化:羅茨風機的常見故障之一電流高原因

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  常州市達立杰機械有限公司羅茨風機做為通用供風設備,廣泛應用于污水處理、氣力輸送、真空包裝、水產養(yǎng)殖、糧食加工、電力、石化、水泥、礦山、脫硫等特殊氣體的輸送加壓行業(yè)。那么今天談一下羅茨風機的常見故障之一電流高。

  若羅茨風機機械部分響聲、溫度、振動正常,只是有些沉悶,電流較高,一般是進出風不利,進口濾清器、殼體集灰、出氣管道閥門沒有全開及堵塞的原因為主。

  反過來說若羅茨風機沒有沉悶的聲音,反而有異響,或者溫度高,振動大,這種情況下,一般是葉輪不間隙變了,導致這種情況出現(xiàn)的原因就很多了,主要原因有軸承、齒輪損壞等原因,溫度高說明羅茨風機轉動起來負載大,導致摩擦大,從而導致溫度高,造成這種情況主線的原因一般為管道堵塞。

  羅茨風機雖是輔助設備但很重要,也很精密。所以在選購羅茨風機時一定找正規(guī)廠家,制造精確度高的廠家。

  三葉羅茨鼓風機保養(yǎng)維修操作前后要點

  三葉羅茨風機的節(jié)電率與轉速的關系

羅茨風機出口堵塞電流有什么變化:羅茨風機風壓和電流不正常現(xiàn)象分析

  原標題:羅茨風機風壓和電流不正?,F(xiàn)象分析

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產羅茨風機、羅茨鼓風機、回轉式鼓風機等水產養(yǎng)殖曝氣設備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產品的研發(fā),新產品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,贏得了市場好評和認可。產品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。今天小編與大家分析一個客戶遇到的羅茨風機電流與風壓的問題。

  某客戶日產5000d/t熟料生產線,采用Φ5.2×78m回轉窯,與之匹配的一次風機采用JGR300型羅茨風機,其出口最大升壓為29.4kPa,額定轉速為980r/min,風量172m3/min,采用132kW的電機,額定電流為245A。在日常的生產過程中,經常會發(fā)生風機風壓和電流不正常的現(xiàn)象,根據(jù)生產中的經驗和實際情況,分別對幾種不正?,F(xiàn)象進行分析。

  1 羅茨風機風壓低電流高

  這種情況出現(xiàn)的次數(shù)比較多,主要的原因是風機進口濾網積灰多清理不及時造成的,把濾網仔細的清一下,該問題就解決了。由于在水泥生產企業(yè),羅茨風機的使用環(huán)境粉塵含量較多,容易引起過濾網的堵塞,這就要求我們在生產中經常對濾網進行清理,確保風機進口通暢,不僅有利于設備的運行,也不會影響煅燒。

  2 羅茨風機風壓與電機電流逐漸降低

  在正常的情況下,燃燒器的外風閥門全開,內風閥門開50%,風機出口放風閥開30%左右,此時風壓29.5kPa,電流242A左右,燃燒器火焰的形狀及長短良好。2010年2月15日,一次風機風壓和電流開始緩慢降低,但是由于下降的幅度小,工人操作時沒有及時發(fā)現(xiàn),直到2月19日,把風機出口放風閥全關后,風壓下降到26kPa,電流233A左右才引起重視 ,對閥門、風機、管道、燃燒器等進行了全面的檢查,均沒有發(fā)現(xiàn)問題。后來把內風閥門全關后風壓及電流變化不大,初步判斷燃燒器內部風道可能磨穿了,因為暫時對生產影響不大 ,決定繼續(xù)生產 。2月24日,風壓降到23kPa,電流228A ,現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)燃燒器尾部插油槍的孔向外冒煤粉并伴有輕微正壓現(xiàn)象,分析確定是煤粉通道外壁被內風吹破后,煤粉通道內壁也破損,引起煤粉外漏。同時燃燒器火焰也軟弱無力,黑火頭長而濃,火焰發(fā)紅,生產狀況難以維持,迫不得已于2月25日夜班停機檢修。經檢查,果然和分析的情況相吻合。

  還有一種情況是燃燒器外筒被磨破后,引起風壓及電流降低。由于燃燒器大部分在窯內且有澆鑄料覆蓋,一般不容易發(fā)現(xiàn),等到發(fā)現(xiàn)時情況已經相當嚴重。

  3 風壓高電流高

  這種情況多數(shù)發(fā)生在風管或燃燒器風道不通暢的時候。例如羅茨風機出口的止回閥不靈活,運行時沒有處于全開狀態(tài),風機出口阻力大,壓力和電流都升高;燃燒器端面結焦后沒有及時清理,逐漸黏附在出風口后一次風受阻,壓力和電流升高;根據(jù)長期的實踐經驗,當窯況變差時,窯前飛砂大,由于一次風和含有大量飛砂的二次風混合,一次風運動時受阻,也會引起風壓和電流的升高。

  一次風中煤風的作用是將煤粉送入窯內,增加風煤的混合,加速煤粉的燃燒。當進入窯內的一次風其壓力、風量、風速發(fā)生變化后,會造成風煤混合不好,煤粉產生不完全燃燒,造成回轉窯內溫度偏低,滿足不了物料在窯內的吸熱平衡,窯速無法提高,熟料產質量降低,同時由于不完全燃燒的煤粉會沉積在燒成帶的后部,使液相提前出現(xiàn),造成窯結圈,結大球,所以我們在生產的過程中,要經常關注各個參數(shù)的變化,有異常及時分析處理,現(xiàn)場加強巡檢,及時清理濾網,保證一次風的正常輸送,穩(wěn)定窯況,保證生產的順利進行。

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